直條米粉(fěn)是我國米製品產品的一個主要品種,深得民眾喜愛,但由(yóu)於生產工藝複雜,繁鎖,又以小企業(yè)或家庭作坊的方式生產為主,製約了發展,仍處於勞動密集狀態。近年有大企業采用(yòng)了新型生產(chǎn)設備,特別在連續攪拌、擠絲機出條,連續老化、複蒸、梳粉(fěn)等勞動密集工位處采(cǎi)用了新的設備,促使生產設備實現了機械化(huà)、連(lián)續化,自動化的米粉生產線規模,實現了直條米粉生產設備的大突破。隨著生產線的出(chū)現,直條米粉行業將進入一個新的發展時期,同時帶來設備改革的新高潮,在直(zhí)條米粉生產設備的(de)改革中筆者認為需抓住以下要點。
一、減小(xiǎo)勞動力,提高生產(chǎn)率。
直條米粉生產中連續(xù)攪拌機的使用讓人工喂料成為曆史,各種物料的搭配比例及(jí)含水量的調配可隨時調(diào)整;擠絲機的出絲模板采用長方形,出絲(sī)口長度大,粉條冷卻容易,不再需用人手把粉(fěn)條放到(dào)車子上,也不需為粉條均(jun1)勻掛在掛杆(gǎn)上再費人力;老化機、幹燥(zào)機采用鏈條式(shì)輸送機,粉條輸送移動不需要車子,更不(bú)需要用人(rén)推或搬;橋式蒸粉機代替(tì)蒸櫃,不再需要人手去推或(huò)搬粉條(tiáo),蒸櫃帶壓運行的安全隱患徹(chè)底消除了;機械式梳粉機的出(chū)現,完全代替了人的勞作,不再需要人手對粉條進行搓、揉、梳等作業(yè)。但在解決粉條並(bìng)條及包(bāo)裝還耗(hào)費著大量的人(rén)力,由於粉條(tiáo)未能達百分百分離,仍需人手把餘下的並條粉挑(tiāo)揀出來,由於幹燥形成末(mò)端段存有(yǒu)的微小彎(wān)曲(qǔ),影響了包裝機的使用,還要對梳粉機,幹(gàn)燥機需要(yào)進行(háng)更深入的研究。
擠絲機出粉速度不均勻形成粉條吊掛後末端不整齊,在梳粉時,一端粉條已離開(kāi)了梳子,另一端會(huì)因並條粉把粉條從掛杆上扯下來,影響了成品率,從而(ér)降低了勞(láo)動生產率(lǜ)。
二、產品的吐漿率(lǜ)
很(hěn)多直條米粉企業都把產品的吐漿率(lǜ)定在8%以下,實際上大部份產(chǎn)品的都超出,有(yǒu)些還達到15%。也有(yǒu)人認定直條米(mǐ)粉的糊湯是直條米粉的特色。粉條的吐漿率反映出產品的糊化與老化(huà)的程度。
直條米粉(fěn)都采用自熟工藝(yì),進入自熟機時物料的含水成為影響糊化的關鍵因素。
連續攪拌機的出現使生產過程(chéng)向連續化邁進一大步(bù),是一項突破,但現用的攪拌混合的方式存有缺陷,影響澱粉的糊化。主要是(shì)進入攪(jiǎo)拌機的玉米澱粉與(yǔ)大米粉的含水相差15個百分(fèn)點以上,同時進入連續攪拌機混合難以保證玉米澱粉吸(xī)收到足夠的水分,也就(jiù)無法(fǎ)保證能與玉(yù)米澱(diàn)粉充分(fèn)糊化,最終影響產品的吐漿率。如把攪拌方(fāng)式改為先讓玉米澱粉與水接觸,增(zēng)加(jiā)水浸潤到玉米澱粉分子裏的時間,並把含水提高到與大米粉的含水相近時再進入(rù)連續攪拌機混合,這樣的效果比(bǐ)直接添加的方式好,更(gèng)能(néng)讓大米澱(diàn)粉和玉澱粉都充分糊化,降低產品(pǐn)的吐漿率。
含水(shuǐ)量對澱(diàn)粉糊化影響很大,有些資料(liào)提到,含水30%以下的澱(diàn)粉無法達到完全糊化,現有工藝進入(rù)自熟(shú)機物料的(de)含水約33%左右,需研究適應更高含水量的自熟機(jī)。複蒸。複蒸能提高粉條的(de)糊化度,使粉條表麵更光滑靚麗。但複蒸容易形成並條,增加梳粉的難度,在設定複蒸參數時(shí)有的取(qǔ)75℃,2.5分鍾,也有的采用90℃,1.5分(fèn)鍾等,采取加熱時間短或稍低的加熱溫度,沒讓粉條溫度升得過高(gāo),都是考慮都(dōu)複(fù)蒸容易做成並條。在新設計(jì)中需(xū)對自熟機及自熟的工藝進入深入(rù)的探(tàn)索研究,使其做到既能提高(gāo)粉條的糊化(huà)度(dù),又不因粘性影響設備運行,也不會因此而增加產(chǎn)品的並條率,同時還(hái)要向大型化發展,滿足發展生產的需要。
研究提高梳粉機(jī)的性能,適應對加深複(fù)蒸度後的粉條的梳離能力(lì)。

